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国产碳化钨辊环组合轧辊在小型棒材精轧机上的应用河北宏新硬质合金厂万芳

发布时间:2020-02-14 11:30:36 阅读: 来源:汗布厂家

国产碳化钨辊环组合轧辊在小型棒材精轧机上的应用-河北宏新硬质合金厂

原用轧辊材质及存在问题分析 轧线10架轧机原来使用的轧辊均为常规铸造铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊。实践证明,这种材 质轧辊用在粗中轧位置是可行的,但用在精轧位置存在诸多问题: (1)轧槽寿命低,换辊换孔及在线修孔所产生的停工时间长。K1单孔寿命不足85t,每天更换K1孔时间30min,全年更换K1孔时间145.0h;由于K1孔寿命低,为适应围盘送钢对正的需要,每班接班后需要换K1~K4孔,更换时间12min,全年交接班换孔时间116.0h;由于K1~K4的频繁更换、四连轧K5~K8适应K5~K4正围盘的需要,三个班次更换1次连轧,每次20min(已剔除K1~K4更换时间),全年更换连轧时间64.5h;K1K2因单孔过钢量低,每3天需更换1次K1辊,每4天需更换1次K2辊,每次25min,全年K1K2辊更换时间70.5h;因K1K2孔型不耐磨而采取在线人工修磨的办法,每孔修磨2次,每次2min,全年因之停工154.7h;合计全年产生停工时间550.6h。 (2)钢材表面质量不稳定,极易产生压痕、粗糙等钢材表面质量缺陷,并由于经常发生成品孔爆槽造成的降级品、检验废品一年多达80t左右,直接经济损失达4万元。 (3)难以实现稳定的负偏差轧制。负偏差轧制是实现企业与顾客双赢的重要手段,但由于轧槽磨损过快,而使成品尺寸精度下降,影响了负差率水平的稳定。 (4)轧辊辊身修复量大,每次6mm以上。直径305mm新辊用至293mm仅修复2次即报废。应用效果与效益 (1)换辊换孔及在线修孔产生的停工时间大大减少。K1每个孔可连续稳定使用3个班次,K2每个孔可连续稳定使用6个班次;使K3K4可连续稳定使用2个班次,K5~K8四连轧可连续稳定使用6个班次,较好地实现了K1~K8轧槽寿命的匹配,使K3~K8轧槽的寿命一次连续用尽。K1~K8每6个班大换1次,每次30min,全年48.3h;在1个大换周期(6个班次)内,每3个班增加1次K1换孔,每次5min,全年8.1h;K3K4在1个大换周期内增加2次换孔,每次8min,全年12.9h;K1K2轧辊实现了同步更换,12天更换1次,每次40min,全年16.1h;彻底取消人工在线修孔;合计全年发生停工时间85.4h,比使用铬钼无限冷硬球墨铸铁轧辊减少停工时间465.2h。 (2)钢材表面质量显著改善。消除了成品表面压痕、粗糙及爆槽等表面质量缺陷。 (3)由于K1K2孔型耐磨性显著增强,成品尺寸稳定,K1K2轧机的调整频次减少90%,成品尺寸稳定,使负差率平均提高0.05%。 (4)机时产量提高。由于每次修复量不大于1mm,按反复使用10次计算,报废直径不小于296mm,平均辊径增大3mm,机时产量提高1%,即0.32t/h。 (5)随着换辊换孔次数的大幅度减少,因新孔摩擦系数小引起的咬入打滑等中间轧废及故障停工时间也得以很好地避免,促进了成材率、合格率的进一步提高。更多废碳化钨辊环资讯尽在:http://tanhuawu.zz91.com/

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废碳化钨辊环失效原因分析

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